指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案 自力式減壓閥是常用的壓力調(diào)節(jié)設(shè)備之一,其可以根據(jù)下游壓力控制閥門啟閉來維持閥后壓力,不需要外部動力。指揮器型自力式減壓閥是一種帶有先導(dǎo)執(zhí)行器的減壓閥,它更能精準地控制下游壓力,能適用于高壓差的場合。然而在運行過程中,這類減壓閥的缺陷也層出不窮,其中發(fā)生最為頻繁的是調(diào)節(jié)性能下降的問題。 本文以氮氣供應(yīng)系統(tǒng)的氮氣減壓閥為例,通過對指揮器型自力式減壓閥結(jié)構(gòu)、原理的剖析,結(jié)合現(xiàn)場故障模式,分析了導(dǎo)致該閥調(diào)節(jié)性能下降的種種原因,并針對性地提出閥門的改進措施,完成了閥門結(jié)構(gòu)的技術(shù)改進,消除了閥門的疑難缺陷。 自力式帶指揮器壓力減壓閥的壓力設(shè)定在指揮器上實現(xiàn),因而方便、快捷、省時省力可運行狀態(tài)下連續(xù)設(shè)定;控制精度高,可比一般ZZY型直接操作自力式壓力調(diào)節(jié)閥高一倍,適合于控制精度要求高的場合;檢測、執(zhí)行元件由耐高溫材料制作。 關(guān)鍵詞:自力式減壓閥;指揮器;原因;調(diào)節(jié)性能 1 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案概述 在運行過程中,其氮氣供應(yīng)系統(tǒng)中的指揮器型自力式減壓曾連續(xù)出現(xiàn)調(diào)節(jié)性能下降的缺陷,主要表現(xiàn)為閥后壓力不能穩(wěn)定,更重要的是卸壓箱氮氣壓力的不穩(wěn)定,將對設(shè)備安全運行造成影響,從而影響核安全。 由閥體、閥座、閥芯部件等零部件組成,是一種無需外加能源而直接依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化進行自動調(diào)節(jié)壓力的節(jié)能型產(chǎn)品,自力式減壓閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源引入執(zhí)行機構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點波動力小等特點,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制??捎糜诜歉g性(.高溫度350攝氏度)液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力裝置。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。 自力式減壓閥產(chǎn)品特點 自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。 壓力分段范圍細且互相交叉,調(diào)節(jié)度高。 壓力設(shè)定值在運行期間可連續(xù)設(shè)定。 對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。 橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機構(gòu)測度高、動作靈敏。 采用壓力平衡機構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制。 2 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案閥門結(jié)構(gòu)原理分析 指揮器型自力式減壓閥的結(jié)構(gòu)原理:指揮器型自力式減壓閥的工作原理是:在系統(tǒng)未運行時,主閥閥芯處于關(guān)閉狀態(tài),先導(dǎo)閥閥芯處于開啟狀態(tài)。當介質(zhì)從閥前流至主閥閥體時,上游壓力P1經(jīng)減壓器進入指揮器B室作為驅(qū)動能源使用,通過開啟的先導(dǎo)閥閥芯后到達主執(zhí)行器下室C,推動主執(zhí)行器膜片,從而帶動主閥閥芯開啟;隨著下游壓力的上升,受控的下游壓力P2經(jīng)引壓管傳送至指揮器檢測室A,并在此轉(zhuǎn)換成定壓力。當下游壓力達到設(shè)定值時,先導(dǎo)閥閥芯關(guān)閉,此時維持閥門開啟的驅(qū)動能源切斷,隨后主執(zhí)行器下室C的壓力通過節(jié)流閥釋放,最終在彈簧作用下使主閥關(guān)閉(指揮器型自力式減壓閥的工作原理如圖1所示)。 由其工作原理可見,主閥的啟閉取決于主執(zhí)行器中C室的壓力,而C室的壓力是來自于閥前介質(zhì)壓力P1,那么指揮器在其中的作用就是通過先導(dǎo)閥的開合來打開和切斷進入C室的動力源,因此指揮器是主閥的先導(dǎo)控制部件;然而指揮器先導(dǎo)閥閥芯自身的啟閉又是通過閥后壓力的升降來實現(xiàn)的,指揮器可以看作是一個單獨的自力式減壓閥,閥后壓力反饋至其執(zhí)行器檢測室A后,與彈簧形成一對平衡力,因此整個閥門的定值是通過調(diào)整指揮器的彈簧力來設(shè)定的。 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案技術(shù)參數(shù)公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | 噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 允許壓差 (Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | PN40 | 2.0 | 閥蓋形式 | 標準型-17~+300℃、高溫型+300℃~+450℃ | 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | 閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | 流量特性 | 線性 |
執(zhí)行器參數(shù)有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 壓力設(shè)定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 保證壓力閥正常工作的 .小壓差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | 允許上下膜室之間.大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | 控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" |
注:※該有效面積所對應(yīng)的壓力設(shè)定范圍不適用于DN150-250。 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案性能指標設(shè)定值偏差 | ±8% | 允許泄露量 (在規(guī)定實驗條件下) | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | 軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | 10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案工作溫度公稱通徑 | 15~125mm | 150~250mm | 密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ | 冷卻罐≤200℃ | 冷卻罐和加長件≤200℃ | 冷卻罐和散熱片≤350℃ ※ | 冷卻罐和加長件≤300℃ ※ | 軟密封 | ≤150℃ |
注:※表示該閥允許工作溫度,僅當介質(zhì)為蒸汽時有效,且耐溫至350℃需選用PN40的閥體。 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案零件材料材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | 主要 零件 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 膜片 | 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | 膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 彈簧 | 60Si2Mn | 導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案主要外形尺寸公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | 法蘭端間距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | A | 280 | 308 | 200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | A | 230 | 120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | A | 176 | 194 | 280 | 480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | A | 176 | 194 | 280 | 600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | A | 85 | 96 | 1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | A | 85 | 96 | 大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | 導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16X1.5
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3 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案原因分析 3.1 主閥密封面泄漏 首先考慮的就是閥門密封面是否損壞,減壓閥密封面的損壞必將造成閥后壓力在達到設(shè)定值后,不能密封,從而使閥后壓力的繼續(xù)上升。那么對于指揮器型自力式減壓閥也一樣,由于氮氣減壓閥的用戶為封閉的卸壓箱,主閥密封面的泄漏必將造成卸壓箱壓力的上升,直至達到報警值。由于缺陷發(fā)生時,方家山機組正處于首循環(huán)運行期間,新機組的系統(tǒng)清潔度較低,如系統(tǒng)中的雜質(zhì)粘附在密封面上時,則極易引起密封面損傷,從而造成內(nèi)漏。 3.2 指揮器先導(dǎo)閥密封面泄漏 指揮器先導(dǎo)閥的密封形式為軟密封,閥芯的密封件為橡膠O型圈,其密封面為錐面密封。由于軟密封材質(zhì)補償量大,回彈率高,故軟密封形式的特點是密封性能好,密封比壓不用太高,通常不易泄漏。但如O型圈有老化、裂紋等缺陷或材質(zhì)問題,導(dǎo)致先導(dǎo)閥不能密封,那么就會通過上述兩種情況使減壓閥閥后壓力上升。因此,指揮器先導(dǎo)閥密封面的泄漏也可能是導(dǎo)致閥門壓力上升的原因。 3.3 指揮器膜片泄漏 指揮器的膜片泄漏只要考慮上膜片室即可,下室無壓力。指揮器執(zhí)行器膜片泄漏的可能原因有膜片破損、膜片邊緣泄漏或閥桿上部O型圈泄漏。如指揮器執(zhí)行器膜片的泄漏較大或膜片破損,則將導(dǎo)致膜片室壓力過低,甚至不能產(chǎn)生壓力,那么指揮器閥芯就會在彈簧力作用下保持打開狀態(tài),這樣閥后壓力就會持續(xù)上升,但同時閥后介質(zhì)通過破損的膜片泄漏。由于主閥芯通徑大于閥后引壓管通徑,進氣速率大于泄漏速率,閥后壓力總體趨勢還是偏向上升;如指揮器執(zhí)行器的膜片室微量泄漏,由于其與閥后管道相通,膜片室壓力不會顯著下降,但閥后壓力會隨著閥后介質(zhì)的微量泄漏而緩慢下降,降至設(shè)定值以下時,指揮器先導(dǎo)閥打開,從而主閥打開補壓,達到設(shè)定值時都關(guān)閉,上述現(xiàn)象將會周而復(fù)始地出現(xiàn),長時間內(nèi)應(yīng)呈現(xiàn)出壓力的上下波動,而不是壓力的持續(xù)緩慢上升。 4 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案原因排查與改進措施 4.1 根本原因排查 首先檢查膜片泄漏,現(xiàn)場采用檢漏液檢查。經(jīng)檢查指揮器膜片無泄漏,排除了個原因,將原因進一步定位在了主閥和先導(dǎo)閥的密封面上。維修人員通過關(guān)閉減壓閥后的球閥,發(fā)現(xiàn)壓力表壓力迅速上升,證實了主閥或先導(dǎo)閥密封面存在泄漏。由于解體先導(dǎo)閥較解體主閥來說時間短,所受輻射風(fēng)險小,因此維修組選擇先檢查先導(dǎo)閥。先導(dǎo)閥的檢查只需拆除指揮器膜片螺栓,打開膜片室即可。經(jīng)過解體發(fā)現(xiàn),指揮器的先導(dǎo)閥密封圈已破損,O型圈一側(cè)的外緣被切削掉一部分。隨后維修組對閥芯、閥座尺寸進行了測量,發(fā)現(xiàn)閥芯上O型圈線徑為1.9mm,而閥芯槽寬僅為1.24mm,線徑大于槽寬,導(dǎo)致其不能進入槽內(nèi),安裝后外圓尺寸過大,閥門反復(fù)開關(guān)后易導(dǎo)致O型圈外側(cè)被閥座邊緣切削。由于當時時間緊迫,現(xiàn)場改用線徑稍小的O型圈臨時替代,再次回裝后先導(dǎo)閥暫時無內(nèi)漏,閥門調(diào)節(jié)性能恢復(fù)正常??梢?,引起該閥調(diào)節(jié)性能下降的直接原因為指揮器的先導(dǎo)閥密封面泄漏。 4.2 閥門結(jié)構(gòu)改進 維修部門隨即將先導(dǎo)閥結(jié)構(gòu)的改進方案提交給設(shè)備廠家,設(shè)備廠家根據(jù)改進方案重新加工了指揮器先導(dǎo)閥的閥芯閥桿組件。在大修期間,維修部門利用大修的隔離窗口,更換了減壓閥指揮器先導(dǎo)閥的閥芯閥桿組件,并調(diào)整了閥座錐度,反復(fù)開關(guān)試驗后檢查O型圈完好。待核島氮氣供應(yīng)系統(tǒng)恢復(fù)后,閥門再次投運時,其密封性良好,調(diào)節(jié)性能正常,成功解決了氮氣減壓閥調(diào)節(jié)性能下降的疑難缺陷。 指揮器型自力式減壓閥優(yōu)化改進方案結(jié)束語 在運行期間,閥門的問題層出不窮,且故障的表現(xiàn)形式各異。揮器型自力式減壓閥正由于其結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,導(dǎo)致其故障發(fā)生的原因有很多種,如何抓住重點,找出故障發(fā)生的根本原因,是解決問題的關(guān)鍵。在機組氮氣系統(tǒng)指揮器型自力式減壓閥的故障處理中,維修人員從設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理以及故障表征出發(fā),首先在紛繁復(fù)雜的故障原因中篩選出可能導(dǎo)致此類減壓閥壓力上升的主要因素,并通過現(xiàn)場排查和驗證,找出了問題的根本原因,最終針對性地制定了改進措施,將設(shè)備缺陷消除。同時,指揮器型自力式減壓閥調(diào)節(jié)性能下降的原因分析和改進,也展現(xiàn)了此類閥門問題的一個完整的分析和處理過程,可以為解決諸多類似的問題提供參考,具有一定的借鑒意義。 |